某炼化装置常压塔底双支承中开泵,负责输送350 ℃的减压渣油,设计参数为:流量800 m³/h,扬程45 m。该泵原采用Plan11内冲洗方案,机械密封配对为碳化硅对石墨,运行期间年故障停机约3~4次,机械密封寿命仅8个月,设备可用率86%,平均无故障运行时间仅3.2个月。

故障机理分析:经现场拆解检测与运行数据追踪,该泵机械密封失效主要由三方面因素叠加导致:
一是热变形失效。机械密封腔温度长期处于180~220 ℃,远超端面热变形临界温度(120 ℃)。高温环境下机械密封环因径向温差形成热应力场,引发端面锥形形变,内径侧温度高、膨胀大,外径侧温度相对较低,导致端面比压分布不均、外径侧贴合不良,泄漏量急剧上升。同时,机械密封的O形圈发生永久性变形,辅助密封失效。
二是冷却配置不足。原内冲洗流量仅2~3 L/min,远低于机械密封端面散热所需冷却负荷,无法有效控制端面温升。
三是振动超标。轴承磨损导致振动烈度达到5.8 mm/s,远超3.5 mm/s的标准限值。轴向振动超过液膜厚度时,机械密封动静环产生周期性分离,每次分离形成介质腔室从高压侧输送至低压侧,泄漏量随振动频率显著上升;振动还使机械密封端面接触应力剧烈波动,冲击荷载远超设计比压,加剧疲劳磨损。实测机械密封泄漏量高达150 mL/h。
改造措施:针对上述机械密封失效问题,采取系统性综合治理方案。
第一,机械密封方案优化。将Plan11内冲洗方案更换为Plan53A双端面机械密封,采用白油循环系统作为隔离液,循环流量设定为12 L/min,系统压力高于介质压力0.3 MPa,依靠压差实现隔离,避免介质接触外侧机械密封面。
第二,材料升级与加工精度提升。机械密封环配对改为碳化硅硬配对,摩擦系数低、耐磨性能优异;端面平整度控制在0.0005 mm以内,表面粗糙度Ra≤0.2 μm,严格遵循API 682标准要求。
第三,振动治理。更换高精度轴承,并采用激光对中技术,消除转子不平衡及联轴器对中偏差,从源头降低机械密封振动失效风险。
第四,强化冷却系统。在机械密封腔增设冷却夹套,配置板式换热器,优化冲洗液进流方式,形成强制涡流以提高换热效率;同时配置机械密封腔温度在线监测,温度信号接入DCS系统,设定报警80 ℃、高报100 ℃、联锁停机120 ℃。
改造效果:改造后该双支承中开泵机械密封已连续稳定运行14个月(仍在运行),各项关键指标显著改善,详见表1。

改造后密封腔温度降至75~85 ℃,温度波动由±25 ℃收窄至±8 ℃;振动烈度降至2.8 mm/s,满足标准限值要求;密封泄漏量由120 mL/h降至10 mL/h左右,降幅达91.7%。设备可用率由86%提升至98%,年故障次数由3~4次降为零,实现了由"频繁维修"到"长周期稳定运行"的转变,机械密封可靠性得到根本性提升,获得了显著的经济效益与安全环保效益。
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