针对丁二烯单元溶剂循环泵在高温工况下机械密封频繁泄漏的问题,通过优化预热工艺、升级隔离液过滤系统、更换合金材质密封等措施,将机械密封运行寿命由不足8个月延长至36个月以上,有效保障了装置连续稳定运行。

高温溶剂循环泵概况
某丁二烯单元溶剂循环泵为卧式单级悬臂式离心泵,输送质量分数90%的N-甲酰吗啉溶液,介质温度209 ℃,额定流量200 m³/h、额定功率200 kW。该泵配套双端面背靠背波纹管机械密封,采用API Plan 53B冲洗方案。原作为备用泵,随生产负荷增加启用频次显著提升,却因预热工艺不当、隔离液受固体颗粒污染等问题导致机械密封频繁泄漏。
改造措施
重新明确启泵预热工艺要求,将暖泵时间由不足2 h延长至6 h,并采用阀门开度梯度控制,避免波纹管因温差过大产生热应力。对隔离液过滤系统全面升级,增设过滤精度≤1 μm的高精度过滤器,要求检修后吹扫管路并定期更换滤芯,彻底去除固体杂质。同时将波纹管密封材质更换为Inconel 718合金,新密封安装前完成压力测试,并严控装配尺寸误差。
改造效果
循环泵完成改造后重新投用,机械密封运行寿命由不足8个月大幅延长至36个月以上。隔离液压力始终维持在工艺要求范围内,未再出现压力突降现象,密封泄漏率控制在0.01 mL/h以下。设备非计划停机检修次数显著减少,既降低了维护成本与人工成本,也保障了丁二烯单元溶剂循环工序的连续稳定运行。
以上内容摘自网络,如侵删!
更多机械密封的信息,欢迎致电奥赛罗密封公司,电话:0311-87316999

手机扫一扫添加微信
服务热线
0311-87316999