针对机械密封液膜汽化问题,采取了以下改进措施:
①使用大口径机械密封冷却水管线,增加冷却水流量;
②改用大容量的机械密封换热器,提高换热效果;
③增加并联式机械密封换热器,可随时进行换热器切换且便于清理;
④将动环密封圈改为全氟化“O”型圈,提高高温下的密封补偿性能;
⑤将原机械密封动环光滑端面改为特殊的热流体动压槽端面,增加液膜流动量及韧性(图5);
⑥选用一股可回收利用的低硬度冷却水替代循环水,解决换热器结垢问题,保持高效的换热效率。
针对该泵非驱动端轴承箱止推轴承防转结构存在缺陷问题,分析间接原因为厂区锅炉给水管网系统因用户多,用量不同,管网压力波动,导致该泵轴向力变化频繁,造成轴承防转套定位销脱落,此为管网设计问题,改动难度较大。直接原因是定位销与轴承防转套衔接存在薄弱环节,原定位销直径 4 mm且检修拆装简单,怀疑契合紧度不够,因此决定将原定位销孔扩至 6 mm,增粗定位销(图 6),提升定位销刚性,且采用热装方式,提升契合紧度,并优化该泵预防性检修计划,定期进行检查,有效避免了定位销再次受力脱落,机械密封动静环摩擦副工作异常而引起机械密封泄漏。
2020 年 2 月至 2021 年 8 月,该泵先后进行 7 次故障检修原因分析,并采取对机械密封动环及“O”型圈改良、机械密封冷却系统改进、轴承部件改造等措施,该泵运行至今已有 2 a,除定期进行预防性检修外,未出现机械密封运行故障问题。该泵实现了长周期稳定运行,提高了离心泵运行可靠性,为厂区锅炉水管网稳定持续供给提供了有力保障。
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