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齿式破碎机轴承密封失效问题分析

添加:2022-12-19 10:47 游览: 来源:网络

  本文以齿式破碎机的轴承密封为研究对象,针对齿式破碎机在盾构领域中遇到的轴承密封失效问题,进行深入的分析与研究,并提出改进措施。通过对齿式破碎机的优化和改造,有效提升了破碎机轴承密封能力,可为盾构领域应用齿式破碎机提供参考。

  1、设备故障现象

  在某盾构施工项目,施工几十环后,开始出现轴封少量漏浆的情况,漏浆初期只是少量浆液点滴渗漏,现场施工人员采取堵漏措施,将末端密封用橡胶密封环进行封堵,起初效果显著,但随着设备不断运转,泄漏也随之越来越大,直至无法正常运转,施工现场密封失效漏浆情况如图 1 所示。

图 1 轴封泄漏

  将设备拆除运回破碎机厂家,并对密封进行拆卸分析,将破碎机结构件逐一拆除后,发现破碎机轴承密封完全失效,密封腔与轴套间塞满了从破碎腔挤入的砂石和浆液,如图 2 所示,密封圈已完全挤压变形,被挤压在沟槽中,轴套外圈的磨损比较大,如图 3 所示,呈现凹凸状坑道,坑道的磨损量约 5 mm 左右。3 道密封圈完全挤压变形,未形成有效阻隔密封。

图 2 泥浆被挤进密封

图 3 轴套磨损

  2、轴承密封失效分析

  (1)密封原因。

  经拆解分析发现,密封材料和轴套材料不匹配,轴套采用普通 45 号钢,拆开后发现磨损较为严重。轴套外部密封腔内采用 3 道耐水解聚氨酯唇形密封,具有优良的耐磨性和强度。压密量工艺设计为 8%,完全满足轴承旋转及静态密封试验,但实际工况需要动态密封,且需要密封介质为含砂石和黏土的泥浆,选取的总压密量不满足含泥浆介质的动态密封要求。在外部承压状态下,密封圈被挤压变形,泥浆残渣中的砂砾和碎石将密封完全压实变形而无法复原,导致密封完全失效,浆液从设备内溢出。

  (2)油脂原因。

  在油脂注入量方面,原设计补油泵注入量不足,且存在油脂腔内未充满油脂含有空气的可能性,由于润滑不充分,使得密封油脂没有让密封圈完全膨胀开,没有形成有效阻隔。在油脂注入压力方面,考虑管损不充分,油脂注入压力衰减较大,到末端压力衰减较为明显,由于润滑腔内压力较低,无法与破碎腔内泥浆压力形成压力平衡导致密封失效。

  (3)结构原因。

  原设计第一道密封采用高压水水封,中间两道为油脂润滑密封,后端为盘根密封。根据拆解后情况分析,原设计第一道水封黏性较差,介质中含有泥浆成分无法形成有效水封,且施工项目上无法确保 24h不间断提供高压水为其提供轴封水。其次,两道密封原设计理念充满后只需少量补油就能满足使用要求,但从实际情况来看,注油孔位为 2 个,未设计排气孔,腔体内部未完全充满油脂,含空气的可能性较大,导致无法形成有效压力腔。后端盘根磨损较快,无法长期实现保压,后因泄漏更换为橡胶密封进行封堵,但无法满足长期设备运转的需求。

  总之,在密封方面,初步分析密封材料和轴套材料不 匹配,唇形密封压密量不足,密封变形后导致浆液进入密封腔,造成轴套磨损,浆液从破碎机润滑腔间隙渗出。在油脂方面,油脂泵选型压力和流量较小,未使唇形密封完全膨胀,没有对泥浆形成有效阻隔。在结构方面,前端水封封堵泥浆作用不大,中间密封润滑孔位较少,润滑腔内部存在空气未完全排出的可能性,导致密封失效。后端盘根密封设计作用不大,一旦润滑密封失效,盘根密封只能起到阻挡作用,但无法完全阻隔泥浆的泄漏。

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