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中压循环水泵用机械密封泄漏处理措施及改进

添加:2022-09-07 11:47 游览: 来源:网络

  上一篇我们分析了中压循环水泵用机械密封泄漏的原因,本篇文章对泄漏的处理措施及改进方法进行介绍。

  一、处理措施及改进

  为了提高机械密封“O”型圈的耐高温性,动环“O”型圈采用了耐高温( 327 ℃ ) 的全氟醚材质,即使暴露在 316 ℃的恒温中或 343 ℃的高温环境中,密封也不会失效。同时,在与侵蚀性流体的直接接触中,依然能够保持回弹性能。

  改进密封辅助管路系统( 见图 1) 。在原设计的管路系统中将循环冷却水分出一路引入机械密封压盖,对机械密封静环进行冷却,以降低机械密封端面的温度。

图 1 机封压盖增加一路冷却水管线

  研究整个系统的水源,经过对比,系统的冷却循环水压力为 0. 4 MPa,系统的脱盐水压力为 1. 2 MPa,均在管线的设计压力范围内。针对泵的冷却水单独引入一路脱盐水管线,可以与循环水进行切换,同时脱盐水回到工艺水罐,对其进行补水。当冷却水量不足时,采用脱盐水冷却,以确保运行泵的冷却水量。

  中压循环水泵采用自密封形式,冷却水走壳程,介质水走管程。原机械密封水换热器内件( 见图 2) 设计落后,为单层且换热面积小,冷却水的进出口位置同在换热器的端盖上,容易造成冷却水水流短路,引起机械密封水换热器换热能力不足,对机械密封的保护能力欠缺,同时远端水流缓慢,易产生结垢,影响换热效果。

图 2 原机封换热器内件

  针对这种情况,结合现场机械密封水换热器的结构及管线布置,对其进行改进。依据实际情况,采用效果更好的换热器内件,水管采用双层设计,在两层间增加不锈钢挡板,使得进出口分别位于挡板两侧,以防水流短路(见图 3) 。此种设计可提高换热效果和对机械密封的冲洗、冷却效果。

图 3 新设计的机封换热器内件

  针对电机的窜轴情况,要做到早发现、早解决,及时停机,检查窜轴原因并处理,以防长时间窜轴损坏机械密封。

  过滤器堵塞问题处理经过长时间运行,在开车初期装置会出现泵出口流量逐渐减少的情况,经排查分析,其主要原因为进口过滤器堵塞。对拆开的过滤器进行研究,发现滤网上有一层杂质,经分析化验后认定其主要成分为铁。汽包在投用前需进行煮炉,目的是剥落管壁上的小片锈皮,形成氧化物保护膜 ( Fe3O4 ) ,从而保护管壁,防止老化腐蚀。此时水中杂质含铁多,就需要对水质加强检测分析,如果铁含量较高,就需要再次进行煮炉。如对水质的控制不够严格,pH 值偏低,以及在水温较低的情况下,会导致铁沉积,堵塞过滤器。

  在泵的出口止回阀上开 1 个 DN10 的小孔 ( 止回阀尺寸DN600) ,让出口总管内的高压水经过小孔反冲洗,可减少进口过滤器杂质的集聚,同时也对备用泵起到热备用的效果。

  二、设备日常维护

  中压循环水泵始终处于 2 开 1 备状态,为了保障其可靠性和良好的使用性,必须加强日常维护。加强对两侧轴承箱油杯油位及油质的检查,发现缺油要及时补充。发生异常的油损耗及油质变化时,要及时倒泵,停机检查问题泵,确定原因并更换润滑油。加强运行泵的平稳性及震动情况的检测,发现异常及时停机处理。定期对备用泵进行盘车,并定期启动,确保其能随时投入使用。

  三、改造效果

  通过一系列性能提升改进及优化措施,冷却水体积流量由7. 8 m3 /h 提高到了9. 0 m3 /h以上。机械密封水经换热器换热后,其温度由46 ℃ 左右降低到 37 ℃左右,换热效果明显。机械密封的使用情况明显好转,特别是经历开停车及倒泵后,目前未出现机械密封泄漏,泵流量减少及进口滤网堵的情况明显减少,达到了预期效果,大大提高了设备备机稳定性,提升了中压循环水泵的性能,同时也减少了设备的检维修费用。

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